“那时我主要的工作就是给外国专家拎工具箱。”李刚笑着说,这也让他有机会观察外国专家组装、调试机器的过程。当工程结束、外国专家离开后,李刚就会和工友们照着图纸,一起对
盾构机拆机、装机,对各个部件进行修理,再组装,尽一切办法延长盾构机的使用寿命。“那时一台进口盾构机动辄几个亿,我们像保护眼珠子一样保护它。”李刚说,由于维修保养得当,那两台盾构机承担了国内3条铁路线的施工任务。
2003年,李刚从中铁隧道局修理厂调入盾构制造公司,恰逢“盾构机模拟实验平台”国家“863”计划刚落户盾构制造公司。“盾构机模拟实验平台”就是制造国产盾构机的起步计划,李刚从图纸开始,梳理每个系统、每个电缆走势,用了整整5年对整个过程做到熟稔于胸。
2007年,“盾构机模拟实验平台”通过国家“863”计划专家评审组验收,李刚又投身到第一台国产盾构机的制造之中,负责这台盾构机的电气系统。2008年第一台国产盾构机顺利下线,被用于天津地铁的施工,也是国产盾构机第一次用于“实战”,获得了施工方和业主的一致好评。如今,中铁盾构已经成为国内最大、世界第二的隧道装备供应商,产品出口海外9个国家和地区,李刚就是这些设备的电气系统“操盘手”。
电气系统的“主治医师”
盾构机作为工程机械之王,电气系统的复杂性不言而喻,一台机器有上千根电缆,数百个走向,数万个节点,堪称工程机械设备之最。这上千根电缆、数万个节点就是设备的“血管”,李刚则是打通这些“血管”的“主治医师”,“每天在车间,我至少要接上万根电线头,每一根都确保无误,才能从源头上把控产品质量。”李刚说。
在20多年的工作实践中,李刚练就了一套“望闻问切”的本领。
中铁37号盾构项目的返厂调试工作中出现了让人两难的问题——调试要用的驱动柜还在工地,但客户为了对设备的维修情况有全面了解,要求在工厂调试,驱动柜来回运输将超过10天的时间,大大耽误工期;若在工厂调试的话,盾构机所要求电压与车间电压又不符。面对这一问题,李刚利用车间现有的变频柜,通过精密的数据计算,提出了275kw电机在400V、29Hz的降压条件下使用的方案,在解决问题的同时也实现了电机降压在国内外电气行业的成功应用。
这样的案例发生得多了,他被车间工人尊称为“电气权威”。
中铁188号TBM是一个全新项目,电缆走向与常规盾构完全不同,作为国内首批次硬岩掘进机,李刚带领电气车间同事,查资料、定方案,经过论证实验,完美解决了电缆走向的规整问题。同样是中铁188号,如何提高传感器感应测量皮带机的准确性,他提出,将传感器的位置进行优化改进,将传感器用管卡固定在皮带机滚轴上,使滚轴和传感器成为一个整体,优化后,传感器及其感应点与滚轴的相对位置不会发生改变,在解决准确性的同时,也延长了传感器的使用寿命。
如今,李刚正忙着研发“变频系统”国产化。“这个项目名称是变频柜集成技术研究与应用,变频系统是盾构机的核心驱动,一旦研制成功,用国产替代进口产品,每台可以节省几十万元的费用,一年下来可以为企业节省上千万资金。”李刚说,目前成品已经拿出来了,即将装到盾构机上试用,“我对我的产品有信心,不会有什么问题”。